閱讀 4629 次 平?jīng)鑫鬯幚韽S設(shè)計及運行中出現(xiàn)的問題
摘要:介紹了平?jīng)鍪形鬯幚韽S的基本工藝流程和相關(guān)設(shè)備及構(gòu)筑物設(shè)計參數(shù)。該污水處理廠工藝為二級生物處理系統(tǒng),采用改良型卡魯塞爾氧化溝工藝,運行結(jié)果表明出水水質(zhì)穩(wěn)定達標。...
平?jīng)鑫鬯幚韽S設(shè)計及運行中出現(xiàn)的問題
張兆明 尹江華
中鐵十局集團建筑工程有限公司 濟南
中鐵第一勘察設(shè)計院集團有限公司 西安
一、工程概述
平?jīng)鍪形鬯幚韽S位于十里堡,大岔河東岸,占地面積7.5公頃,污水處理能力5萬m3/d,是平?jīng)鍪谐菂^(qū)污水回用示范工程的重要組成部分,經(jīng)過污水處理廠凈化后的水,其中2萬m3/d在灌溉期用于農(nóng)灌,非 灌溉期直接排入涇河,3萬m3/d經(jīng)三級處理后,做為平?jīng)鲭姀S冷卻水的補水。
二、進、出水水質(zhì)
設(shè)計進水水質(zhì):COD≤350 mg/L,BOD5≤160 mg/L,SS≤200 mg/L,NH3-N≤30 mg/L, P≤4 mg/L。
污水廠出水排放水體涇河為Ⅵ類水體,執(zhí)行二級排放標準,即出水水質(zhì):COD≤120mg/L,BOD5≤30 mg/L,SS≤20 mg/L,NH3-N≤25 mg/L, P≤1 mg/L。
污水廠出水排放水體涇河為Ⅵ類水體,執(zhí)行二級排放標準,即出水水質(zhì):COD≤120mg/L,BOD5≤30 mg/L,SS≤20 mg/L,NH3-N≤25 mg/L, P≤1 mg/L。
三、處理工藝
3.1 工藝流程
平?jīng)鍪形鬯幚韽S工藝上采用改良型卡魯塞爾氧化溝工藝,具有節(jié)約能耗、運行費用低、出水水 質(zhì)好、管理簡便、運行穩(wěn)定等優(yōu)點。
3.1 工藝流程
平?jīng)鍪形鬯幚韽S工藝上采用改良型卡魯塞爾氧化溝工藝,具有節(jié)約能耗、運行費用低、出水水 質(zhì)好、管理簡便、運行穩(wěn)定等優(yōu)點。
進水――粗格柵、污水提升泵房――細格柵――旋流沉砂池―― 氧化溝――沉淀池―― 出水
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污泥提升泵房
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污泥濃縮脫水間―― 外運
3.2 主要構(gòu)筑物及設(shè)備
(1)粗格柵。粗格柵設(shè)在污水提升泵房集水池前;格柵寬2 m,柵條間隙20 mm,格柵傾角75度,配有兩臺回轉(zhuǎn)式格柵除污機,功率3.0 kW。安裝了超聲波液位差計,用以實現(xiàn)格柵根據(jù)前后液位差進行自動運行,或人工控制運行。粗格柵的作用是攔截和去除污水中的大體積物體,避免對進水泵和后續(xù)的機械設(shè)備造成損壞。
(1)粗格柵。粗格柵設(shè)在污水提升泵房集水池前;格柵寬2 m,柵條間隙20 mm,格柵傾角75度,配有兩臺回轉(zhuǎn)式格柵除污機,功率3.0 kW。安裝了超聲波液位差計,用以實現(xiàn)格柵根據(jù)前后液位差進行自動運行,或人工控制運行。粗格柵的作用是攔截和去除污水中的大體積物體,避免對進水泵和后續(xù)的機械設(shè)備造成損壞。
(2)污水提升泵房。采用直徑為10米,深6.8米的泵井,安裝了5臺單臺流量710 m3/h,揚程15 m,功率44Kw的潛污泵,泵井內(nèi)安裝了超聲波液位計。潛水泵由超聲波液位計進行控制,浮球液位開關(guān)作為超聲波液位計失靈時的低液位停泵保護。
(3)細格柵。細格柵建在污水提升泵井總出水口和旋流式沉砂池之間,去除較小的水中漂浮物,安裝了2臺單臺寬1.0 m階梯式格柵除污機,柵條間隙5 mm,格柵傾角45度,功率0.83 Kw;無軸螺旋輸送器1臺,在螺旋輸送器出口處安裝了1臺螺旋式柵渣壓榨機,將柵渣中的水份榨干,使出口處的柵渣含水率較低,便于裝車。細格柵由超聲波液位差計根據(jù)前后液位差及時間進行自動控制運行。
(4)旋流沉砂池。采用2座直徑3.6m的沉砂池,水力停留時間為30秒,安裝兩臺旋流沉砂器,功率1.6Kw。吸砂泵功率8.3Kw,沉砂經(jīng)砂水分離器脫水后外運。
(5) 卡魯塞爾氧化溝。采用兩組氧化溝,每組氧化溝設(shè)4廊道,每廊道寬9.0米,水深4.5米,有效容積14 000 m3/組。污泥濃度 4500mg/l,污泥產(chǎn)率系數(shù)0.4KgVSS/KgBOD,污泥齡30天,水力停留時間13.5小時,污泥回流比100%。
每組氧化溝設(shè)兩臺表曝機,每臺功率132Kw,充氧量277KgO2/h,設(shè)6臺水下推進器,每臺功率4.5Kw;厭氧、缺氧池設(shè)6臺 攪拌器,每臺功率1.5Kw。根據(jù)池內(nèi)DO測定儀,控制調(diào)節(jié)堰出水,改變浸水深度,調(diào)節(jié)供氧。
(6)輻流式沉淀池。采用4座直徑36 m的周邊進水、周邊出水沉淀池,周邊水深4 m,水力停留時間2h,表面負荷0.711m3/m.h,每座池上安裝了功率0.55 Kw的、周邊傳動式的半橋雙臂刮吸泥機,半橋吸泥機上安裝了虹吸裝置和底部刮泥板,還安裝刮渣裝置,清除池面浮渣。
(7)污泥提升泵房。采用直徑6.0米,井深7.0米的泵井,回流污泥選用5臺潛污泵,4用1備,單 臺流量730m3/h,揚程16m,電機功率44 Kw,剩余污泥選用2臺潛污泵,1用1備,單臺流量100 m3/h,揚程10m,電機功率7.5 Kw。泵井安裝1臺超聲波液位計控制泵的自動運行。
(8)污泥濃縮脫水間。脫水間平面尺寸為20.4 m×12.3 m ,安裝1臺帶寬2 .5m的帶式濃縮脫水一體機,脫水后污泥含水率小于80%。脫水泥餅約35.1m3/d。絮凝劑采用聚丙烯酰胺,藥劑制備與投加、進泥、脫水、出泥和清洗等過程可實施自控聯(lián)動操作。
四、運行中出現(xiàn)的問題及解決方法
4.1細格柵撈起的污物,又返回水中,不能清除,大塊污物漂浮在氧化溝和二沉池中,其原因是粗、細格柵安裝角度有誤,解決辦法是拆除重新制造安裝。
4.2污水泵全部啟動時,沉砂池進水渠溢水。其原因是污水泵流量偏大,解決辦法是將水泵揚水管上閘閥適當關(guān)小。
4.3污水廠出水含油量大不能達標,同時沉砂池排砂管常被堵死,不能排砂。其原因是進水含油量超標,導致沉砂粘結(jié),另外設(shè)計的排砂管管徑偏小,解決的辦法是要求企業(yè)污水進行處理,處理后污水要達到排入市政污水管路的標準。
4.4氧化溝內(nèi)沉積大量泥砂,其原因是進污水廠的污水量不足,氧化溝難以運轉(zhuǎn),在泄洪溝中設(shè)井截流污水,導致大量泥砂進入污水廠,解決的辦法是沿泄洪溝設(shè)污水截流管,截流排入泄洪溝的污水。
4.5 NH3-N不達標。其原因是氧化溝施工時,內(nèi)回流渠道被封閉,污水不能進入?yún)捬鯀^(qū),不能進行反消化,解決的辦法是將被封閉的內(nèi)回流渠道打開。
4.6縮脫水一體機運轉(zhuǎn)一小時就要停機調(diào)整。其原因是污泥濃縮脫水一體機質(zhì)量存在問題,解決的辦法是聯(lián)系生產(chǎn)廠家進行修理。
經(jīng)過對氧化溝的改造,出水水質(zhì)已達標。
五、建議
5.1雖然在城區(qū)鋪設(shè)了污水干管、支管,但受資金限制,沿泄洪溝兩側(cè)未設(shè)污水管,溝兩側(cè)企業(yè)、居住區(qū)的污水依然排入溝中不能收集,污水在溝內(nèi)厭氧反應(yīng),環(huán)境污染嚴重,從溝內(nèi)設(shè)井截流污水,平時污染物濃度高,變化幅度大,污水處理廠運行困難,成本增加,下雨后泥砂俱增,進入管路,進入污水廠,在管路和氧化溝內(nèi)沉淀,需經(jīng)常清掏,設(shè)備維護困難,所以應(yīng)在污水處理廠建設(shè)的同時,配套鋪設(shè)污水支管收納污水。
5.2 加強對企業(yè)污水排放的管理,要求企業(yè)增加污水處理設(shè)施,并正常運行,使處理后污水能達到排入市政污水管路的標準。
(本文來源:陜西省土木建筑學會 文徑網(wǎng)絡(luò):文徑 尹維維 編輯 劉真 審核)
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