閱讀 3757 次 減少現(xiàn)澆砼剪力墻氣泡技術(shù)措施
減少現(xiàn)澆砼剪力墻氣泡技術(shù)措施
藺 龍
陜西省咸陽(yáng)市建筑安裝工程總公司 712000 咸陽(yáng)
高速·紫禁長(zhǎng)安住宅小區(qū)(一期)D標(biāo)段6#、12#、17#樓,結(jié)構(gòu)形式為全現(xiàn)澆剪力墻結(jié)構(gòu),地下一層,地上二十七層,總建筑面積91610.74㎡。采用全鋼大模板,混凝土使用泵送商品混凝土。混凝土等級(jí)為C40、C35。在結(jié)構(gòu)施工過(guò)程中,大量墻體混凝土表面出現(xiàn)了較嚴(yán)重的表面氣泡現(xiàn)象, 最大氣泡直徑有3-5mm,深度有2mm,而且數(shù)量較多,分布不均勻。
一、剪力墻表面氣泡產(chǎn)生的原因分析
1、骨料級(jí)配不合理會(huì)直接導(dǎo)致氣泡產(chǎn)生,另外水泥的多少和水灰比的大小,也是導(dǎo)致氣泡產(chǎn)生的重要原因。
2、混凝土中摻入外加劑的引氣作用會(huì)導(dǎo)到混凝土中含氣量增加,如果不能有效排出,會(huì)導(dǎo)致混凝土剪力墻表面產(chǎn)生氣泡。
3、混凝土中摻合料的多少也會(huì)影響氣泡數(shù)量的增減,目前西安地區(qū)的商品混凝土都摻有粉煤灰,粉煤灰會(huì)導(dǎo)致混凝土的粘度增加,影響氣泡的排出,故商品混凝土中摻合料較多也是導(dǎo)致氣泡產(chǎn)生的原因。
4、大鋼模使用機(jī)油做脫模劑,粘度很大,施工中又涂刷不均,局部太厚,影響氣泡上升,限制了表面氣泡的排出,而用竹膠板時(shí)氣泡相對(duì)較少。同時(shí)鋼大模板封閉太嚴(yán),表面排氣困難。
5、操作工人振搗時(shí)間不足(此類(lèi)混凝土的振搗時(shí)間應(yīng)比普通混凝土長(zhǎng)),插振點(diǎn)不均勻,未按操作規(guī)程進(jìn)行。
6、一次澆筑厚度太大,致使振搗效果不好,氣泡更難于排出,對(duì)于剪力墻混凝土的澆筑厚度要嚴(yán)格控制。而現(xiàn)場(chǎng)澆筑剪力墻混凝土?xí)r,澆筑厚度的控制措施往往不到位,大部分沒(méi)有控制措施,僅憑感覺(jué)下料。
二、氣泡防治措施
1、對(duì)混凝土配合比進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后的混凝土水泥用量和砂率略有增加,粉煤灰摻量減小,混凝土粘度降低。
2、生產(chǎn)混凝土的過(guò)程中要及時(shí)做好材料含水率檢測(cè),隨時(shí)調(diào)整生產(chǎn)配合比,確保用水量和砂率與試配情況一致。
3、嚴(yán)格控制混凝土澆筑過(guò)程中的分層下料厚度,要求剪力墻混凝土下料厚度不超過(guò)300mm。施工過(guò)程中用φ10鋼筋刷上黑白相間的分格作為標(biāo)尺插入模板內(nèi)控制下料厚度,并給班組配手電筒以便于觀察。
4、重視混凝土的振搗, 在混凝土的施工過(guò)程中,應(yīng)分層布料,分層振搗。分層的厚度以不大于50cm為宜,否則氣泡不易從混凝土內(nèi)部往上排出。嚴(yán)格按照“快插慢拔”的操作方式進(jìn)行振搗作業(yè),嚴(yán)防出現(xiàn)混凝土的欠振、漏振和超振現(xiàn)象。
5、大鋼模拆模后,要清理干凈,模板應(yīng)保持光潔,選擇優(yōu)質(zhì)脫模劑,脫模劑要涂抹均勻,不宜涂得太多太厚,可以在油中適當(dāng)摻入滑石粉,不得有堆集流淌現(xiàn)象。
三、結(jié)語(yǔ)
通過(guò)以上防治措施的實(shí)施,在以后全現(xiàn)澆剪力墻工程施工中,對(duì)混凝土原材料、模板、脫模劑的選擇,混凝土粘稠度、和易性及其澆筑振搗等方面進(jìn)行了嚴(yán)格控制,有效控制了混凝土表面氣泡的大小和間距,達(dá)到了清水混凝土的效果,保證了混凝土的觀感質(zhì)量。
(本文來(lái)源:陜西省土木建筑學(xué)會(huì) 文徑網(wǎng)絡(luò):劉軍 呂琳琳 尹維維 編輯 劉真 文徑 審核)
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