閱讀 4124 次 水泥固結灌漿在地基處理中的應用
水泥固結灌漿在地基處理中的應用
李憲民 張斌科馬世嶺
(陜西省澄城縣電廠715200澄城)
電解鋁廠二期擴建為10萬噸電解鋁工程項目。根據中國長城鋁業公司設計院和《工程地質勘測報告》提供的資料表明,擴建廠區地形較為平坦,地層有老到新,為白云質灰巖、泥灰巖、石灰巖、下層基巖,巖溶發育,泥灰巖中的巖溶由于受巖性控制,以順層發育為特征,石灰巖與泥灰巖的接面上發育成沿層展布的空腹溶洞為主,尤其在電解廠房區域上述巖溶較為發育地基處理原則中指出;除對巖石表面的溶溝、溶槽進行挖除、充填粘土,回填C20毛石砼外,還應對基礎下部的空腹溶洞、裂縫進行固結灌漿,以提高地基的承載能力,使其滿足設計要求。
1、灌漿設計要求
1.1灌漿深度為基礎墊層以下8m。
1.2開孔直徑為127mm,鉆深到0.5m后,改孔徑73m直到設計深度。
1.3最終孔距3~5m之間。
1.4灌漿方法采用空口封閉,孔底循環灌漿的方法。
1.5設計灌漿壓力為0.25Mpa。
1.6灌漿材料采用32.5Mpa普通硅酸鹽水泥漿液水灰比采用8:1,5:1,3:1,2:1.5:1,0.8:1,0.6:1,0.5:1八級,由稀變濃。
漿液濃度變換原則是:當灌漿壓力升高到規定值時,灌注500~600L,單位吸漿量減少不顯著時,可將濃度加大一級直至加濃到0.5:1。
2、灌漿施工
2.1工程量
共鉆孔292個,總進度尺2316m,除l6號33號基礎7個勘測孔沒有灌漿外,其余285個孔全部鉆灌結束本次灌漿共計用普通硅酸鹽水泥372.14t,水玻璃970kg。
工程由地基處理公司承包調進XYl00巖心鉆機5臺,附屬工具設備鉆桿5套,聯合攪漿機2臺,臥式柱塞泵2臺、注漿管數套膠球塞若干。
勞力組合包括鉆孔隊21人,灌漿隊26人,共計51人。
2.2鉆孔
有測量組放出x、Y軸線,根據孔位布置圖進行放線,先鉆周邊孔,后鉆中間孔,布孔由技術員負責,并負責鉆孔后測量孔深,滿足設計要求后安裝封口。
2.3灌漿
(1)灌漿工藝流程:布孔——鉆孔——沖洗——壓水——試驗——灌漿——封孔——質量檢查——驗收。
(2)灌漿方法:采用孔口封閉、孔底循環法灌漿,灌漿分次序,一孔一泵灌注,灌漿壓力控制在0.25Mpa,材料采用32.5Mpa普通硅酸鹽水泥,漿液比重1.6~1.99/cm3,漿液濃度變換采用由稀到濃8個比級,最濃達0.5:1。
(3)灌漿結束標準:在設計灌漿壓力下,該灌漿段吸灌量小于0.41/mm繼續灌注30min。
(4)采用機械封孔,排除孔內稀漿,用水泥:砂:水=1:1:0.5的稠水泥砂漿將孔封填密實。
2.4出現的異常情況及對策
(1)冒漿:施工進行到9號軸l45號孔時,在砼頂面東部毛石縫隙開始冒漿,這是我們采取了低壓循環灌漿的工藝,待孔中的粘土,巖粉等充填物被沖靜并出現水泥漿后,再用麻布、尼龍袋封堵冒漿裂縫,并采用停停灌灌的方法,待吸灌量明顯減少后,再恢復到設計壓力繼續灌漿,直至達到設計標準方可結束。
(2)串孔:由于地基巖溶發育,所以在灌漿過程中,各灌漿孔之間經常出現相互串孔現象。我們對串漿的孔及時用木塞,棉紗進行了封堵,繼續灌漿,直到灌漿達到設計標準結束灌漿。
(3)灌漿不起壓:當灌漿施工到基礎的西部1號軸和2號軸時,灌漿出現不起壓(即灌漿壓力等于零)和自動吸漿現象,當灌漿到l.5h時,毛石砼頂板出現1--5mm裂紋,我們首先對壓力表、灌漿三通管進行了檢查,確認設備正常后,繼續灌漿。第二天,又對松動毛石砼進行了清掃,發現巖石裂縫中均被水泥漿沖填擠壓密實,待灌漿掃孔后繼續灌漿,直至達到設計要求。
3、質量控制
本次工程的檢測手段主要采用水壓試驗檢查,即根據在每m水柱壓力的作用下,lm孔段lmin內的單位吸水率來測定孔段的單位吸水率w值,計算公式:W=Q/sH
式中w:單位吸水量(L/min.m) s:試驗壓力按水柱高計(m) Q:壓入流量(L/rain) H:孔段深度(m)
按照技術要求W值小于0.O5位合格經過質量檢查共打21個,其中18個檢查孔w值<0.05,有3個檢查孔>0.05,分別為0.057,0.067,0.088。規范規定合格率80%即為合格,實際已達到86%,從總體上看,滿足設計要求。
4、結語
地基空腹溶洞固結灌漿,作為一種新的地基處理方式,在鋁廠廠房應用尚屬首次,在施工單位的努力下,固結灌漿順利完成,經長鋁設計院業主、施工監理四方組成的檢查小組,認定固結灌漿完全符合設計要求。
(本文來源:陜西省土木建筑學會 文徑網絡:文徑 尹維維 編輯 劉真 審核)
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