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閱讀 3275 次 某大橋鉆孔灌注樁斷樁成因分析與處理

摘要:結合S219線衛河大橋斷樁事故的成因及處理過程,說明鉆孔灌注樁的工作重點及對斷樁常見成因的淺析。...

某大橋鉆孔灌注樁斷樁成因分析與處理

藺志敏

鶴壁市市區公路局

1、工程概況

    省道S219線浚浚縣縣城至浚延界段與新范線相接,是浚縣、內黃兩大縣城通往新鄉,鄭州的交通要道之一,交通量大、任務繁重。YK24+657.0衛河大橋是其重要工程部分之一,全橋位于直線上,孔跨布置為5m×30m,采用預應力混凝土工字形組合梁,橋墩采用三匱樁式排墩。鉆孔灌注樁基礎,柱直徑為l50cm,鉆孔樁直徑為200cm120cm,橋臺為肋板埋置式橋臺。大橋#l橋墩右樁即屬于摩擦樁,C20混凝土。地質狀況由上及下分別分別為:亞粘土(0-10.4m)、中一細砂(平均能13m)、亞粘土,適應于鉆孔灌注。

2、事故過程

    由于該線交通運輸繁忙且本橋施工場地位置特殊,其兩端通道經常發生堵車現象。#1橋墩右樁(YK24+6 16.62)在澆注完成20m后發生嚴重堵車現像,后續混凝土攪拌車被堵。后經保通人員疏導運至現場,但水下已灌注的混凝土已有部分初凝,且灌注時又發生卡管現象,待提升撥出導管時已最終造成本樁斷樁事故,此時尚有l7m深未灌注。事故經與設計部門結合,設計部門作出變更,采用如圖l(YK24+657.0衛河大橋樁基礎變更構造圖,本圖為第二次變更時)所示的在本樁0(原斷樁位)位置左、右各幫上一直徑為150cm、長25m#1#2樁處理,且原0號樁位必須用素混凝土填實。施工單位得到三更設計后在施工過程中又擅自變更,將0號位置用素土填實,企圖敷衍了事。監理人員主現后予以制止,后經業主與設計部門再次聯系,提出如圖2(YK24+657.0衛河大橋樁基礎變更構造圖)所示的變更設計,由于原樁0號位未按設計部門要求用素混凝土回填,因此除# 1#2樁外再加上#3樁進行處理,原立柱位置不變,施工單位按圖認真施工,取得了良好的效果。

 

1樁基礎變更構造圖

 

2變更承臺配筋圖

3、灌注樁重點

    灌樁如按照國家現行有關規范施工并不存在什么困難,然而施工質量往往難以達到要求。如果施工單位在施工中能對薄弱的環節予以重視,克服麻痹思想,科學管理、精心施工。下面就灌樁中的泥漿、清孔和灌注混凝土等幾大工作重點作一些剖析:

    (1)泥漿。目前樁基施工隊伍絕大多數缺乏對泥漿質量泥漿管理的重視,泥漿質量差,造成的后果有:

    稠度小形不成護壁泥膜或形成的泥皮粘附力差,易于脫落,導致孔壁穩定性差,在砂性土層中易于塌壁,在流塑狀粘土層中則易于縮孔。泥漿稠度大、比重大,含砂率高,形成的泥皮質量差、厚度大,大大降低樁的側摩阻力。③稠漿在鋼筋籠鋼筋下沉積粘附,導致鋼筋與混凝土握裹力降低。泥漿比重過大,使得混凝土水下港灌注阻力增大,降低了混凝土的流動半徑,使混凝土骨料大部分堆積在樁芯部位,而鋼筋籠外幾乎無骨料,不僅樁身質量不好而且樁的側摩阻力也難以發揮。有的工程計算承載力為14000kN以上,而靜載試驗不到5000kN就破壞,其中就有泥漿的影響。在空氣中坍落度為2lcm、擴散直徑為38cm的混凝土,在水中坍落度下降為l65cm、擴散直徑為305cm,而在比重為l2的泥漿中,坍落度則為l4cm,擴散直徑只有27cm。因此,對泥漿質量的管理決不是個小問題,監理一定要嚴格要求施工單位按規范要求嚴格控制。

    (2)清孔。沉渣的清除采用反循環成孔工藝能達到較好的效果,速度能達到23mS,是正循環的40倍以上,故攜渣能力強。為此,可采用正循環成孔,反循環清孔的工藝,關鍵是控制好孔內泥漿而的落降,落降快、落差大則易塌孔,因此補漿要跟上,而且抽渣時間要短。實踐證明,應用得當,樁的承載力能大幅度提高。灌注前抽吸2min左右,一方而抽出一定的沉渣,另一方面泥漿的抽吸作用導致一部分沉渣、沉淤上浮,而且短時間內不會沉淀。此時灌注混凝土,混凝土墜落的巨大沖擊力還能濺除最后殘余的部分沉渣與沉淤,可基本上將孔底沉渣清除干凈。

    (3)灌注混凝土。灌注混凝土是最后一道也是最關鍵的一道工序,首先必須嚴格按設計強度配制混凝土,許多施工單位都是現場攪拌混凝土,其常見問題有:

    混凝土材料本身問題。應加強現場質量監督,決不能輕易相信試塊的試驗結果。

    施工工藝問題。在保證混凝土質量合格的前提下,導管法水下灌注混凝土質量難以控制的主要原因有:a.不能像上部結構施工那樣逐層振搗。b.由于導管埋在泥漿和混凝±中,因此,要克服很大的灌入阻力且保證混凝土樁身質量,必須有相當大的沖擊力,沖擊力越大,完成每一斗混凝土灌注的時間越短,混凝土樁身就越均勻。僅靠靜力平衡產生的超壓力緩慢流淌,是易造成混凝土粗骨料在樁芯堆積,樁身不勻的主要原因,別外還有以下缺點:

    a.在向大斗投料過程中,混凝土的絕大多數勢能在撞擊大斗壁的碰撞中損耗掉,混凝土料落人導管中不連續,形不成較大的沖擊能量,使混凝土沒有足夠的力量向四周濟壓、擴散,樁的摩阻力嚴重降低。此外,還容易使樁身不均勻。b.混凝土料絕大多數要經過反彈再落人導管,容易造成混凝土離析和堵管。c.吊臂上下移動速度慢,產生不了大的加速度。由于不能將隔漿層水平頂升,在錐形斷面塌落時又容易裹人泥漿,造成夾泥芯。d.由于導管上下移動次數過于頻繁,使得泥漿不斷沿導管壁滲入混凝土中,影響樁身混凝土質量。

    鑒于以上缺點,應倡導施工單位使用大體積混凝土沖擊灌注法,如初斗混凝土灌注一樣,在大斗中積蓄夠23方混凝土量,出料口直接插入導管,然后打開活門一次連續沖擊下去。這樣的優點是:

    a.功能大,沖擊力強。b.首斗混凝土灌注沖力大,沉渣、沉淤被濺開,樁端與持力層能較好地結合,確保了端承力的發揮。c.灌注時間短,樁身段骨料分布均勻,樁身段強度能得保證。

    大體積混凝土沖擊灌入法雖然有很大的好處,但同時應注意以下幾點細節:

    a.必須注意排氣技術,防止形成氣堵,使混凝土料灌不下去。應改為插入式聯接方式,大斗出料口外徑比導管內徑小23cm。另外,還要在出料口活門的下方焊上比導管外徑大23cm的法蘭盤。b.混凝土料最好通過網篩進入料斗,防止夾雜大直徑塊石、水泥塊等造成卡管。c.混凝土的和易性要好,如混凝土離析,則容易在料斗下部和出料口處形成堆積,導致出料困難.同時也容易堵塞導管。d.混凝土灌注時,吊車司機的配合也至關重要。當打開活門混凝土料下落時,必須隨混凝土料的下落不斷向上提動導管,提動量要小,注意掌握時機。實踐證明,有經驗的吊車司機對縮短混凝土的灌注時間,防止卡管、堵管事故,起相當大的作用。e.當混凝土灌注到樁頂部位時,為了保持足夠的沖力,必須注意導管要留有一定的長度,一般為locm左右,灌注時及時上撥,保證高度產生沖擊力,保證樁頭部分的質量。f.加強大斗和導管的保養,內壁光滑可大大減小摩擦阻力,同時也減少堵管的發生率。

4、結語

    本樁按第二次設計變更認真施工后,經河南省建筑工程質量檢驗檢測中心使用NM38非金屬超聲檢測分析儀檢測,Ⅰ類樁占867%,Ⅱ類占l33%,全部合格。

    綜上所述可知,良好的材料、成熟先進的施工工藝是灌注樁質量的前提條件。同時,施工單位責任心強,認真執行規范、設計、合同等文件,精心施工也是工程質量的重要保證,只有這樣了能優質高效地完成各項工程,從而提高社會經濟效益,加快我國交通事業的發展。

參考文獻

[1]公路橋涵施工技術規范(JTJ041--2000)

[2]灌注樁檢測與處理張宏.北京:人民交通出版社,2001

(本文來源:陜西省土木建筑學會  文徑網絡:溫紅娟  劉紅娟  尹維維 編輯 文徑 審核)

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