閱讀 3758 次 減少現澆砼剪力墻氣泡技術措施
減少現澆砼剪力墻氣泡技術措施
藺 龍
陜西省咸陽市建筑安裝工程總公司 712000 咸陽
高速·紫禁長安住宅小區(一期)D標段6#、12#、17#樓,結構形式為全現澆剪力墻結構,地下一層,地上二十七層,總建筑面積91610.74㎡。采用全鋼大模板,混凝土使用泵送商品混凝土。混凝土等級為C40、C35。在結構施工過程中,大量墻體混凝土表面出現了較嚴重的表面氣泡現象, 最大氣泡直徑有3-5mm,深度有2mm,而且數量較多,分布不均勻。
一、剪力墻表面氣泡產生的原因分析
1、骨料級配不合理會直接導致氣泡產生,另外水泥的多少和水灰比的大小,也是導致氣泡產生的重要原因。
2、混凝土中摻入外加劑的引氣作用會導到混凝土中含氣量增加,如果不能有效排出,會導致混凝土剪力墻表面產生氣泡。
3、混凝土中摻合料的多少也會影響氣泡數量的增減,目前西安地區的商品混凝土都摻有粉煤灰,粉煤灰會導致混凝土的粘度增加,影響氣泡的排出,故商品混凝土中摻合料較多也是導致氣泡產生的原因。
4、大鋼模使用機油做脫模劑,粘度很大,施工中又涂刷不均,局部太厚,影響氣泡上升,限制了表面氣泡的排出,而用竹膠板時氣泡相對較少。同時鋼大模板封閉太嚴,表面排氣困難。
5、操作工人振搗時間不足(此類混凝土的振搗時間應比普通混凝土長),插振點不均勻,未按操作規程進行。
6、一次澆筑厚度太大,致使振搗效果不好,氣泡更難于排出,對于剪力墻混凝土的澆筑厚度要嚴格控制。而現場澆筑剪力墻混凝土時,澆筑厚度的控制措施往往不到位,大部分沒有控制措施,僅憑感覺下料。
二、氣泡防治措施
1、對混凝土配合比進行調整,調整后的混凝土水泥用量和砂率略有增加,粉煤灰摻量減小,混凝土粘度降低。
2、生產混凝土的過程中要及時做好材料含水率檢測,隨時調整生產配合比,確保用水量和砂率與試配情況一致。
3、嚴格控制混凝土澆筑過程中的分層下料厚度,要求剪力墻混凝土下料厚度不超過300mm。施工過程中用φ10鋼筋刷上黑白相間的分格作為標尺插入模板內控制下料厚度,并給班組配手電筒以便于觀察。
4、重視混凝土的振搗, 在混凝土的施工過程中,應分層布料,分層振搗。分層的厚度以不大于50cm為宜,否則氣泡不易從混凝土內部往上排出。嚴格按照“快插慢拔”的操作方式進行振搗作業,嚴防出現混凝土的欠振、漏振和超振現象。
5、大鋼模拆模后,要清理干凈,模板應保持光潔,選擇優質脫模劑,脫模劑要涂抹均勻,不宜涂得太多太厚,可以在油中適當摻入滑石粉,不得有堆集流淌現象。
三、結語
通過以上防治措施的實施,在以后全現澆剪力墻工程施工中,對混凝土原材料、模板、脫模劑的選擇,混凝土粘稠度、和易性及其澆筑振搗等方面進行了嚴格控制,有效控制了混凝土表面氣泡的大小和間距,達到了清水混凝土的效果,保證了混凝土的觀感質量。
(本文來源:陜西省土木建筑學會 文徑網絡:劉軍 呂琳琳 尹維維 編輯 劉真 文徑 審核)
上一篇: 屋面滲漏的成因分析與治理 |
下一篇: 淺談市政立交工程質量通病及防治措施 |